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第286期

標準熱處理空心管感應淬火工藝創(chuàng)新取得成功

 本報訊  西安標準熱處理有限公司面對傳統(tǒng)客戶產(chǎn)能不足帶來的不利影響,充分利用自身優(yōu)勢,積極開展創(chuàng)新工藝、拓寬加工領(lǐng)域。日前通過實施空心管感應淬火工藝創(chuàng)新,成功完成一批超細超長中空薄壁空心管產(chǎn)品的熱處理加工,深受客戶高度稱贊,同時也為企業(yè)拓展了新的經(jīng)濟增長點。

      今年以來,熱處理行業(yè)受制造業(yè)“化解過剩產(chǎn)能”的影響,傳統(tǒng)企業(yè)的用戶自身產(chǎn)能嚴重不足,導致下游行業(yè)(熱處理等)也受到一定的影響,加工量明顯下滑、嚴重不足。面對困難形勢,標準熱處理公司積極拓展市場,以技術(shù)、工藝創(chuàng)新破解難題。今年4月,承接了某公司委托對一批超常中空薄壁零件進行感應淬火的訂單,該零件長度1500 cm,外徑與內(nèi)徑單邊厚度只有6.5mm,要求淬硬層深度3.5-4mm,淬火硬度較高,該零件采用的材料是從德國進口的一種高碳高合金材料,淬火溫度高或者低都達不到硬度的要求,對于靠經(jīng)驗觀察來判斷淬火溫度的感應淬火來說有相當?shù)碾y度。標準熱處理在接到該公司的零件圖紙后,根據(jù)材料的技術(shù)要求和特性制定了相應的工藝文件,為滿足客戶對淬硬層的要求,決定采用中頻設(shè)備對該批零件進行淬火。

      由于該批零件的材料成本比較昂貴,標準熱處理公司要求用戶先提供內(nèi)外徑尺寸相同的試樣進行試制,安排經(jīng)驗豐富的主操作工和技術(shù)人員現(xiàn)場按照擬定的工藝文件進行淬火。試樣試制完成后,用戶經(jīng)過對三個試樣淬火的結(jié)果對比,發(fā)現(xiàn)零件的硬度指標基本都符合要求,但淬硬層深度不均勻,無法使用。技術(shù)人員對出現(xiàn)的問題分析后認為,由于現(xiàn)有的中頻淬火設(shè)備老舊落后,淬火機床的控制系統(tǒng)由手動來調(diào)節(jié),無法穩(wěn)定控制電參數(shù),很難保證這種精細工件的要求。

  為了啃下這塊“硬骨頭”,與該用戶保持長久的業(yè)務(wù)聯(lián)系并開發(fā)市場,公司領(lǐng)導和技術(shù)部門商議后決定對現(xiàn)在的設(shè)備進行升級改造,使設(shè)備的各項參數(shù)數(shù)字化顯示,實現(xiàn)精細化、可控化操作?;ㄙM上萬元購買并更換了調(diào)控系統(tǒng),提高了系統(tǒng)保持平穩(wěn)的工作狀態(tài)。設(shè)備改造后,又經(jīng)過對26個試樣的試驗,試樣硬度和淬硬層兩項技術(shù)指標均達到了合格。他們確定了淬火時所有的參數(shù),終于加工出了滿足用戶要求的產(chǎn)品。這批超細超長中空薄壁空心管件感應淬火加工的順利完成,再度顯示了標準熱處理在技術(shù)進步技術(shù)創(chuàng)新方面的實力,目前該公司已成為標準熱處理公司的固定客戶,為企業(yè)市場拓展增添了一個新亮點。(楊志林)